燃煤供暖锅炉热效率如何提高,加省煤器会更加节能吗?
燃煤供暖锅炉热效率一般都比燃气供暖锅炉热效率低,为了达到更好的节能效率,最好能加一台节能器。
90 年代,国内大部分采暖用锅炉都采用常规仪表显示和控制,不仅占用空间大,也无法 满足复杂的锅炉燃烧系统控制要求,实际上均处于手动控制状态,锅炉的热效率还有很大的 提高上升空间。锅炉控制的核心是经济燃烧,若想得到较高的热效率,必须获得最佳风煤配 比,对配风与进煤量进行协调的控制,同时为了保证炉膛处于微负压状态,鼓引风也需要协 调控制。同时由于系统还存在许多不确定的因素,如室外温度、锅炉的运行状况、燃料的热 值等对燃烧的热效率都有影响,使得常规控制仪表更是难以胜任。近几年兴建的大中型锅炉 房多采用 DCS 计算机监控系统,不仅实现了燃烧系统复杂的控制功能,同时也改变了原有手 工记录过程参数的状况。使生产的自动化水平得到迅速的提高。
二、燃煤锅炉工艺流程 去年我们为油田某锅炉房的三台新锅炉,设计并实施了燃煤采暖锅炉 DCS 监控。采暖
锅炉主要的控制参数是出水温度,其设定值随室外气温的变化适当调整,以确保用户室内温 度不致波动太大,且可以节约用煤。控制过程中调节进煤量,以稳定出水的温度,同时按一 定的比例调节鼓风变频器,并监视含氧量的高低,对鼓风做适当微调,找到最佳风煤配比, 取得较高的热效率;调节引风变频器,保证炉膛在一定的微负压下燃烧。负荷变化时调节过 程遵循:增负荷先增引风,再增鼓风,后增进煤;减负荷先减进煤,再减鼓风,后减引风。 三台锅炉的主要检测参数包括:
1.模拟量输入 4~20mA:58 路
温度:17 点;压力:23 点:流量:3 点;燃煤量:1 点; 液位:2 点;烟气含氧量:3 点;鼓引风开度反馈:6 点; 炉排速度反馈:
鼓引风开度控制:6 点;炉排速度控制:3 点;
循环水泵控制:1 点;补水泵控制:1 点;
三、监控系统设计方案
在本系统的设计中为取得最佳性价比,采用国产 SUPCON JX-300X 集散控制系统。锅炉
DCS 由两级监控系统组成,前沿机完成数据采集、过程控制与上位机通讯。上位机完成参数 显示报警、报表打印、历史存储、运算和人机对话,这样即使上位机出现故障,前沿机仍能 正常工作。主要板块采用冗余的方式,如主控制板、数据转发卡、通讯网络、I/O 总线、电源、 模拟量输出板等,提高了系统的可靠性。
监控系统框图如下:
1. 硬件配置 操作员站:1 台;工程师站:1 台;打印机:2 台;电源:2 台;主控制卡:2 块;
数据转发卡:4 块;电流信号输入卡:16 块;电压信号输入卡:4 块; 开关量输入卡:4 块;开关量输出卡:2 块;电流信号输出卡:6 块。 系统组态软件和操作平台软件各 1 套
2. 软件编程 操作站和工程师站的监控画面包括:工艺参数实时显示画面、历史参数显示画面、
参数整定画面、手动操作画面、历史曲线画面、报警画面等。此外系统还具有数据通讯、
打印、报警打印和数据存储等功能。
2
控制站软件包括:数据采集、数据通讯、燃烧系统控制等功能。 在控制方案的实施过程中,我们做了大量工作,收集当地采暖期的气温资料,整理出锅
炉出水温度设定值曲线,置入过程控制中,经过两个采暖期证明效果较好。考虑到炉排和鼓 引风机执行机构动作精度不高,根据出水温度高低,我们将炉排速度分级,并分级进行配风, 而非连续控制。设置炉排速度上限,使进煤速度不至于太快,从而导致所进的煤不能完全燃 烧,造成浪费。在实际运行调试的过程中我们发现单一的配风比例系数,燃烧效果并不好, 因此现场整定了配风系数曲线。根据炉排速度,按该曲线计算的系数从而调节鼓风量,实践 证明此方法行之有效。
四、结论
由于锅炉工艺参数的检测点比较多,特别是同时兴建多台锅炉时更是如此。此时本文说 介绍的燃煤采暖锅炉 DCS 监控系统的应用优越性将更为突出。由于 DCS 的采用,使得复杂燃 烧系统的自动控制成为可能,极大地提高了锅炉燃烧系统的热效率。随着计算机技术的发展,
DCS 的可靠性已经有了极大地提高,价格也逐年降低,DCS 用于锅炉监控系统也越来越为广 大用户所接受,它必将成为锅炉监控系统的主流。
综合以上供暖锅炉的结构及原理,燃煤供暖锅炉最好添加省煤器。
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